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        凝汽器不清洗會(huì)引起真空度下降

        欄目:行業(yè)資訊 發(fā)布時(shí)間:2023-01-12




            電廠凝汽器真空度下降的主要特征 1.排汽溫度升高2.凝結(jié)水過(guò)冷度增加 3. 真空表指示降低 4. 凝汽器端差增大5. 機(jī)組出現(xiàn)振動(dòng)6.在調(diào)節(jié)汽門(mén)開(kāi)度不變的情況下汽輪機(jī)的負(fù)荷降低。

            電廠凝汽器出現(xiàn)真空度下降的問(wèn)題,主要是由內(nèi)因和外因兩方面原因構(gòu)成的,具體如下:

            內(nèi)因:主要有凝汽器滿水或水位升高,凝汽器結(jié)垢或腐蝕,傳熱惡化,凝汽器水側(cè)泄漏,凝汽器真空系統(tǒng)不嚴(yán)密,汽側(cè)泄漏導(dǎo)致空氣涌入等;

            外因:主要循環(huán)水量中斷或不足循環(huán)水溫升高后軸封供汽中斷抽氣器故障等

            最常見(jiàn)的原因是凝汽器管內(nèi)結(jié)垢引起,主要為生物粘泥垢和碳酸鹽硬垢,部分為磷酸鹽和硅酸鹽硬垢。

         


            針對(duì)以上的故障,人們采取以下解決辦法進(jìn)行解決

        1、采用機(jī)動(dòng)工具等機(jī)械的方法清洗凝汽器:這種清洗方法最大的缺點(diǎn)是容易損傷銅管內(nèi)壁,并且銅管內(nèi)壁不同程度地存在機(jī)械劃痕的缺陷,在這些缺陷處容易產(chǎn)生腐蝕形成的裂紋核心,并不斷向內(nèi)部擴(kuò)大,導(dǎo)致凝汽器銅管的再次破壞

        2采用凝汽器化學(xué)清洗:經(jīng)過(guò)化學(xué)清洗后的機(jī)組一直運(yùn)行狀況良好,參數(shù)都基本達(dá)到銘牌出力,而且不銹鋼管、銅管無(wú)泄漏和殘余水垢。并可以有效地防止凝汽器銅管的損傷,只要在凝汽器化學(xué)清洗過(guò)程中采用效緩蝕技術(shù)加強(qiáng)監(jiān)控,控制好凝汽器清洗劑的濃度和溫度,并添加清洗助劑,化學(xué)清洗無(wú)疑是凝汽器銅管清洗的有效方法。

            需要注意的是:在進(jìn)行凝汽器化學(xué)清洗時(shí),作為凝汽器清洗實(shí)施者,應(yīng)對(duì)凝汽器設(shè)備情況進(jìn)行分析,以及結(jié)合眾多電廠凝汽器清洗經(jīng)驗(yàn),用GJ-4E水垢清洗劑進(jìn)行化學(xué)清洗。